远程电脑通过变频器运行电机发热控制电机运行,现在变频器运行电机发热上显示电机转动有频率但是远程电脑不显示电机运行画面和频率

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电机变频调速系统的调试与故障分析
[导读] 本文介绍的就是abb公司的acs800系列变频器在电机变频调试控制系统中实际调试及过程,同时对调试过程中出现的故障进行分析,希望能给读者们提供一点有价值的经验。
  随着工业技术的不断提高,系统在各行业的应用越来越广泛,在电动机控制系统中占据着主导地位。本文介绍的就是abb公司的acs800系列在变频调试控制系统中实际调试及过程,同时对调试过程中出现的故障进行分析,希望能给读者们提供一点有价值的经验。
  1 系统概述
  该系统主要由电动机、变频柜、柜构成,系统框图如图1所示。
图1 控制系统构成
  该电动机为某污水处理厂的鼓风机,主要是为污水处理工艺中生化处理段的曝气部分提供气源。电动机转速的高低决定了曝气量的大小,为了保证生产工艺的需要,经常要对曝气量进行调节,即要经常改变电动机的转速。鼓风机的数量为2台,一用一备。
  2 系统的控制方式
  由于实际生产和控制的需要,该控制方式有2种:
  (1)就地操作:即通过现场变频柜上的仪表盘来手动调节的转速。
  (2)远程操作:即通过plc控制柜上的来设置相关参数,从而实现速度的调节。
  以上2种控制方式&就地操作&的优先级最高,远程操作次之。二者通过变频柜上的&就地/远程&转换开关来切换。
  3 的连接及参数设置
图2 主回路原理图
图3 端子图
  (如图2、3所示)采用的是abb公司生产的高端产品acs800系列,它不仅内置了电抗器而且它控制的功率范围为:0.55kw~2800kw,操作界面友好,具有的自定义编程功能等。我们根据上面的图纸,完成对参数的设置(如表4所示)。
图4 plc硬件配置
4 s7-300plc控制系统配置
  西门子s7-300plc控制系统是整个鼓风机系统的核心,其作用是:按预定的工艺要求,根据现场采集的相关仪表数据控制鼓风机的转速。
  同时对运行的鼓风机进行运行时间累计,通过触摸屏设定一个轮换时间,即当某一台鼓风机的运行时间与设定值相等,触摸屏将发出声光报警,提示操作人员停掉当前运行的鼓风机,切换另一台鼓风机投入生产,从而使2台鼓风机能交替工作,保持均衡的运行时间,延长设备的使用寿命。
  plc的硬件配置如图4所示
  5 系统检查与上电调试
  5.1 控制系统通电前的自检
  经过上述一系列的准备之后,我们开始对系统进行检查,对照图纸对变频柜、plc柜以及参数的设定进行仔细的检查。认真检查电动机与之间连线是否正确,接地线是否牢固,对线路绝缘进行检查,确保绝缘良好,并确认具备单机调试条件。
  单机调试一定要脱开的负载,我们此时要将管路上的旁通阀门打开即可。
  5.2 单机调试(空载调试)
  5.2.1 首先将变频柜上的&就地/远程&转换开关打到&就地&位置,将工作断路器1qf3合上,然后将1#风机断路器1qf1合上。对照的参数设置说明书完成的参数设置。
  注:abb的acs800系列在首次启动设备时,通过将在零速下进行励磁20-60秒,从而来计算模型。而改动99组的参数时,会认为换了控制对象,仍然会在第一次启动时要求励磁。
  5.2.2 通过的操作面板来设置启动转速,给一个启动转速,通常首次试车是转速不宜太高或太低。笔者建议最好控制在额定转速的70%-80%。这时给定的启动转速为2200r/min。按面板上的&enter&按钮启动。
  5.2.3 注意观察的转向是否正确,如不正确按&stop&停机,任意改变2相之间的相序即可。注意观察运转有无异常声音、振动、异味等,电气控制柜中电气元件有无异常或异味发生。如有一定要停机检查。故障排除后,方可再次单机调试。
  注意查看设备运行指示灯以及相关仪表数据是否正常,可以采取给&假&信号的方式检测系统中的各个功能。&假&信号即用导线直接短接测试单元的方式给出的信号。
  5.2.4 上述各项功能均正常后,逐步调高的转速,直到最高转速运行。达到最高转速后,最好能试运行一段时间,比如1小时,条件许可的话,可以适当延长。
  单机调试成功后,可进行带载调试,一般来说单机调试成功,带载测试就不会有什么问题,故暂不对带载调试进行赘述。
  5.3 联机调试
  通过与s7-300控制系统的有机连接,可实现对的远程监控,并根据实时的动态参数进行动态监视与控制。触摸屏作为我们控制系统的上位机,所有的相关参数设定均通过触摸屏发出,plc接到触摸屏发出的指令后通过plc的输出模块去控制完成具体的动作,从而实现设备的自动化控制。
  具体的调试方法如下:
  5.3.1 检查plc输入/输出模块的接线,以及与端子之间的连接是否正确;
  5.3.2 将现场相关执行单元的元器件打在合适位置,比如:变频柜上的转换开关应打在&远程&位置,同时要将操作面板上的&loc/rem&按钮选择在rem状态(即远程状态)下。
  5.3.3 采用给&假&信号的方式,核对的&运行&、&故障&等信号与plc输入/输出模块一致,注:变频柜给出的信号必须为无源信号。否则会造成plc输入模块烧毁的严重后果。
  5.3.4 把编制好的plc程序下载到plc,启动step7并监视,此时通过触摸屏的操作画面来设置0~50hz的速度给定信号。同时,在画面上可以实时监测到当前的转速(即速度反馈)。
  5.3.5 在触摸屏操作画面上设置的启动频率后,单击启动按钮,便可实现的远程监控,这时,现场的运行信号、故障信号、的工作频率(速度反馈)等相关数据均直观的显示在触摸屏的操作画面上。如图5所示。
图5 鼓风机速度给定和反馈
  笔者按比例改变其工作频率,0~50hz对应着0~2976r/min转速,检验速度给定与速度反馈之间的误差。给定值可以与现场的操作盘上显示的给定数据进行比较。
  6 调试中常见的故障及故障的解除
  6.1 上电后变频故障指示灯亮
  查看变频参数设置组14.03的设置,把其设置成为fault,故障指示灯灭。
  6.2 就地工作正常,远程工作状态下工作电流不稳,振动较大
  由于就地工作正常,那可能由于远程状态下速度给定信号不稳定造成的。首先用万用表监测plc速度给定信号(端子ai2)上4~20ma 是否稳定?不稳定,测试plc模拟量输出端口是否损坏,更换输出端口,程序中更改相关输出地址。
  6.3 报8110故障
  根据操作面板上显示的故障代码,去查固件手册,手册提示为&模拟控制信号低于最小允许值。可能由于不正确的信号标准或控制电缆出现故障。& 根据固件手册上的提示展开排查。
  首先测试一下连接的屏蔽电缆是否开路,其次屏蔽电缆要一端接地,而该信号地要和电气系统接地分开,从而排除信号干扰的可能。再次,检查参数设置组13.06的设置,查看模拟量输入ai2为0~20ma的话,plc模拟量输出模块也要配置成0~20ma,通常我们选用4~20ma标准。
  6.4 运行速度与速度反馈之间的数值有误差
  给定的频率对应的输出电流是否正确。0~50hz对应着4~20ma。用万用表监测ao1上的电流值确实不稳,将参数组96.01中的设置由current改为speed,故障解除。
  7 结束语
  虽然在调试中会出现许多意想不到的问题,给我们带来了一定的烦恼,但正因为在调试中发现了问题,才使得积累了丰富的现场经验,问题带动了我们的学习,使得我们逐步走向了成熟。笔者将其在现场调试时出现的问题整理出来,与广大界朋友分享。同时也希望各位朋友能提出更多更好的解决方案,共同促进工控事业的发展。
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2011年第2期
基于PLC控制的电机变频调速系统
(安徽工程技术学校)
摘 要 在工业生产中,电机交流变频调速技术以其优异的调速和起制动性能,高效率、高功率因数和节电效果,被公认为最有
发展前途的调速方式。PLC控制技术在自动控制系统中被普遍采用。本文构建了一个变频器连接PLC和控制对象,利用软件操作来控
制电机转速,以达到远程自动控制的系统。
关键词 PLC 变频器 电机调速
随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,交
掉电。把参数保存入变频器,然后上电,再改n10参数,然后再上电
流传动与控制技术成为目前发展最为迅速的技术之一。交流调速取代
保存参数。注意之二:不要改变频器的其它参数,容易出错,更不能
直流调速和计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势。
设定变频器内最小即下限频率,使变频率不容易受电脑控制。
电机交流变频调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和
2 控制系统的软件设计
改善环境、推动技术进步的一种主要手段。变频调速以其优异的调速
(1)控制原理。在程序的设计中,采用改变中间继电器M70的
和起制动性能,高效率、高功率因数和节电效果,广泛的适用范围及
通断(即M70为ON或者为OFF)
其它许多优点而被国内外公认为最有发展前途的调速方式。本文对如
强制电机的转动和停止,利用数
何利用变频器连接PLC和控制对象,利用软件操作来控制电机的转
据寄存器D80来设置被控制对象
速,达到远程自动控制进行了讨论。
--电机的转动频率,(如D80=
1 控制系统的硬件设计
8000的时候,运行时,电机可达
本系统硬件连接框图如下:
到的最高频率是80Hz),通过
Pr.4、Pr.5、Pr.6来设置“3速设
定来控制电机的高速、中速、低
计算机通过适配器(SC-09电缆线),采用RS-232通讯协议,与
速”,变频器的输出频率工作过
PLC相连接,利用普通网线将PLC与变频器(FR-54)连接,通过PLC的
程如图4所示。
程序控制,来改变频器的频率,从而实现可编程控制器对电机频率改
加速时间是指从0Hz开始加速到基准频率Pr.20(出厂时为50Hz,
变的控制,以实现可编程控制器对可操作器件的远程控制。
也可以自己设定,但是不要超过50Hz)时所需的时间,减速时间时
(1)变频器通过网线与PLC(FX-2N)485BD通信板的连线如
中,电机的频率改变是依靠可编程控制器的高速脉冲的周期来加以改
变。无论是在加速还是在减速的过程中,电机的转动都是稳定的,不
会出现骤然的加速或者减速,使整个运作控制过程不会产生震动。
(2)程序分析。将PLC与计算机连,当
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为改善生产环境,某公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统“联动”也是较难解决的。
鉴于以上特点,从技术可靠和经济实用角度综合考虑,我们设计了用PLC控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递较经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统“远程联动”的控制目的。
系统主要由三菱公司的PLC控制器、ABB公司的变频器、施耐德公司的软启动器、电机保护器、数据采集及其辅助设备组成(见图1)。}

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