软启动上面的故障触点反应的是电机故障吗

    施耐德Altistart48软起动器在电气控制系统Φ应用较为广泛但是其说明书上设计的软起动器外部控制电路中存在错误。虽然逻辑上没有问题但实际应用时却行不通, 造成软起动器经常出现故障影响设备平稳运转。热泵机组技术人员结合实际生产经验、认真分析故障原因最终解决了该问题。

A转速为1430 r/min。2台机组嘚施工图纸均由某设计院设计2009年8月投用后,经常打出PHF缺相故障给运行维护人员带来不便。技术人员参照说明书经过测试和判断, 逐┅排除了说明书中提出的可能导致PHF故障的各种原因仍未能解决问题,后经过分析判断和试验确定是停车控制逻辑存在问题。

   (1)起动過程操作人员在PLC系统的OP板上发出起动命令,PLC随即发出起动信号PLC输出YB触点闭合, 进线接触器KM吸合KM常开辅助触点闭合,软起动器得到起動信号经过设定的起动延时后,软起动器的起动结束继电器R2激活其常开触点R2A-R2C闭合,旁路接触器KM1吸合起动过程结束。    (2)停止过程停止过程分为自动、手动和急停3种方式。自动方式下停车由系统压力和温度控制,当2个参数满足停车条件时PLC发出停车信号,PLC输出YB触点斷开进线接触器KM释放,KM常开辅助触点断开(同时KM主触点也断开了,热泵主回路失电)软启动器得到停车信号,使套管的原有插入深喥和套管的根部直径有了较大的改变 经过连续使用6 a的实践证明,取得了很好的效果温度测量更加准确、可靠。减压转油线热电偶套管斷裂的主要原因是由于共振问题通过对热电偶套管以工艺介质流速状态下的合理计算以及加工方式的正确选择,可以避免热电偶套管断裂的发生从而延长热电偶套管的使用寿命,保证测温仪表的准确、安全、长周期运行继电器R2失效,其常开触点R2A-R2C断开旁路接触器KM1释放,电动机自由停车手动方式下,操作人员在PLC系统的OP板上发出停止命令PLC随即发出停止信号,以下停车过程与自动方式相同紧急状态下,SB急停按钮被按下进线接触器KM失电释放,软起动器主电源被切断机组因失电而停车。     3 故障现象、处理过程及解决方案     3.1 故障现象     热泵机組安装完毕软起动器参数设置完毕,开始调试起动过程一切正常,启动后电机及压缩机也工作平稳性能符合工艺要求,但是停车时經常打出PHF缺相故障断电复位后仍能再次正常起动。

    3.2 处理过程    (1)判断是否为软起动器负荷侧故障按照说明书,检查了电机的接线和直鋶电阻检查了旁路接触器接线及其触头接触电阻检查了软起动器的接线,皆正常然后我们又测试了电机运行时的电流和电压,三相平衡电机温度正常。因此排除了负荷侧存在问题的可能性。    (2)判断是否为软起动器电源侧故障按照说明书,检查了电源侧空气开关、进线接触器的接线和触头接触电阻皆正常,然后又测试了软起动器电源侧各处的电压三相平衡,各元件工作良好因此,我们排除叻软起动器电源侧存在问题的可能性

   (3)判断是否为旁路故障。将旁路接触器KM1的控制线和主回路接线全部拆除用软启动器直接驱动电機,结果问题仍然存在因此,排除了软起动器旁路存在问题的可能性   (4)判断是否为软起动器本身故障。由于施耐德Altistart48型软起动器不能涳载试运的特性因此只能从测试其可控硅元件的直流电阻等方面对其进行判断。经测试每相可控硅阻值均在160kΩ左右,元件正常。又按照施耐德工程师的建议,重新优化了加速斜坡时间ACC 初始启动力矩T90、电机热保护THP等参数,结果仍没有改善接下来,更换了1台软起动器问題依然存在。     3.3 解决方案     根据PHF故障只在停车阶段出现这个现象且单个元件测试都正常,认为问题并非是某个元件故障引起的而是停车控淛逻辑上存在问题,因此必须从逻辑上寻找问题原因经过分析,将电气接线图进行了修改在系统中增加了一个单独的起停控制继电器KA1,进线接触器KM只作为紧急停车用改变了热泵的起停过程。 (1)起动过程合上进线空气开关QA,进线接触器KM即吸合KM主回路触点闭合。操莋人员在PLC系统的OP板上发出起动命令PLC随即发出起动信号,YB触点闭合起停控制继电器KA1吸合,KA1常开触点闭合软起动器得到起动信号,经过設定的起动延时后软起动器的起动结束继电器R2激活,其常开触点R2A-R2C闭合旁路接触器KM1吸合,起动过程结束

    (2)停止过程。停止过程分为洎动、手动和急停3种方式自动方式下,停车由系统压力和温度控制当两个参数满足停车条件时,LC发出停车信号YB触点断开,KA1释放KA1常開触点断开,软启动器得到停车信号 继电器R2失效其常开触点R2A-R2C断开,旁路接触器KM1释放电动机自由停车。手动方式下操作人员在PLC系统的OP板上发出停止命令,PLC随即发出停止信号以下停车过程与自动方式相同。紧急状态下SB急停按钮被按下,进线接触器KM失电释放软起动器主电源被切断,机组因失电而停车按新方案和接线图进行接线后,该故障现象消失问题得到了解决。需要说明的是在紧急情况下,使用SB急停按钮停车时仍会使软起动器打出PHF故障但这属于特殊情况,可以按照PHF的消除方法进行软起动器复位;如果想彻底消除这个问题呮需在进线接触器KM线圈前串接一对延时打开触点即可,建议不要这样做因为增加了元器件后,接线变得更加复杂容易造成急停不能及時起作用,造成严重的人员及设备伤害严重影响生产和安全。

原方案导致停车时经常打出PHF缺相故障的原因是:由于进线接触器KM的主触头囷辅助触头在接触器释放时几乎同时动作软起动器的停车命令尚未生效时,检测软起动器电源故障的信号PHF已经形成并显示于操作面板仩,致使软起动器停车后必须断电复位才能再次开车按新方案接线后,避免了上述情况的发生使软起动器的停车过程简化,问题消除实践证明,经过修改后的热泵机组电气控制方案较之说明书上的方案更加合理更符合施耐德软起动器的工作特性,保证了热泵机组的囸常连续运转

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1、软启动柜系统常见故障:

(1)上电跳闸或熔断体熔断(短路现象)

处理方法:测量相间电阻确定;

(2)上电直接启动(电机全压启动):

(3)误停车(自行停车)

2、软起动器常见故障:

(1)“欠压保護”“过电流保护”,“过载保护”“缺像保护”,“过热保护”(不工作)

“欠压”一电压波动大;

“过流过载”一负载电流过大常見故障:

"缺相”一相两只反并连晶阀管不工作常见故障:

B、保护电路失效,一般为取样原件变值或损坏;

(2)软起动器不启动(不工作)常见原因:

a、外部控制信号未到位;

b、软起动器控制板损坏引起这一现象的原因通常有:

(3)软起动器显示启动,电机未启动:

控制板损坏一CPU损坏;

(4)電动机无法完成启动(无法达到额定转速);

①部分晶闸管损坏输出电压达不到电源电压。

②启动转矩不足参数设定不合理(启动转矩、限鋶值等)。

一般接插件接触问题通讯线路问题,上位机问题;

(6)晶闸管损坏及判断:

主要是出现过流、过压、过热等现象保护功能无作为引起

①反并联晶闸管阳极与阴极之间电阻值应为几+kΩ;

②每只晶闸管控制极(黑表笔正电源)与阴极之间电阻应在5-1009范围内。

(7)软启动柜的节能问題:

软启动柜的优势在于使电动机具有良好的启动性能利用软启动柜节能运行要慎重考虑一些厂家宣称70%以下的负载,可节能20%- -50%是虚假说词实际节电效果70%负载节电小于2%。10%的负载才节电20% (不可能有这样的负载)微小的节电效果又带来极大的副作用电机转子发热量大,电网高次谐波污染严重软启动柜长期工作发热等。

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  本文对的5个常见故障进行了詳细的分析并提出了相应的解决方法,供维护时参考
  电动机起不来的原因大致分两种情况:一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,此时一相电路通过的是半波直流电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用,不仅电机起不来控制工程网版權所有严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不合适造成电机起不来这是常见故障。前者在使用过程当中会发生泹几率低于接触器的故障率。后者多发生在第一次投运调试调试好以后就不会出现。多数的厂家不会出现此现象性能好,的适用性强只有很少厂家的产品需要厂家自己去调试。


  可控硅击穿或爆炸此类故障不分国内外品牌,因厂家而易但都比接触器的故障率低,而且主要问题出现在饼式可控硅的安装工艺上
  相对于软启动器来讲CONTROL ENGINEERING China版权所有,控制器烧毁故障是最严重的有的厂家此类故障造荿的返修率已超过30%。进口的或合资的厂家此类问题不多见主要是控制器的电源和触发电路以及输入电路三部分容易烧毁。
  4、软启动器误动作
  电动机在运行的装态下因软起动器受干扰而停机在停止状态下因软起动器受干扰而起动是时有发生前者较普遍,后者只有兩个品牌发生过究其原因,一是产品质量问题二是和线路布局有关。但是凡是进口或合资的软启都没有上述现象国产品牌中此问题仳较多。
  5、软启动器内部插接件接触不良
  软启动器内部插接件选用本来不是问题控制工程网版权所有这是国内厂家容易忽略的問题,经常出现故障进口或合资厂家都不犯此类的错误。

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