高备变启和启的区别备区别

分由华北电力试研院参与调试嘚新疆神华神东电力准东五彩湾电厂

号高备变倒送电一次成功,为后续分系统和整组启动调试奠定了坚实基础

  新疆五彩湾夏季平均氣温40℃以上,气候炎热华北电力试研院技术人员进驻现场以来,克服重重困难调试工作一丝不苟,表现积极主动始终坚持高标准,嚴要求协调解决了工程设计和安装过程出现的各种问题,确保了倒送电工作的顺利完成

  此次送电成功后,华北电力试研院技术人員便连夜开展3号机组6KV送电以及组织厂用电系统向量测试工作在经过连续36小时的高强度工作后,他们以分系统调试零缺陷的成果向总包和業主交上一份完美答卷获得多方赞誉。

}

·48· 华电技术 第35卷 4检查确认所有磨煤机、给煤机、一次风机跳 闸燃油跳闸阀、油角阀关闭,关磨煤机出口门、磨煤 机入口快关门切断进入锅炉的一切燃料。 5检查确认柴油机联启正常否则手动启动, 必要时在硬手操上启动;检查确认出口开关联合正 常母线电压正常。检查确认机、炉侧4段保安电源 切換正常否则手动拉开工作电源,合上事故保安电 源检查确认各保安母线电压正常后进行以下 工作 1立即启动停机冷却水泵,监视炉水泵腔体 温度注意闭式水箱水位水位过高时开启底部 放水。 2启动空气预热器电机若主、辅电机均无法 启动,联系人力盘车 3启动火检风机。火检风机无法运行时立 即通知热工人员采取临时措施,防止火检探头烧坏 4启动大机交流油泵、小机交流油泵及交流 密封油泵,停运楿关直流油泵投入各辅机润滑油 系统。 5如果大机转速小于2000 r/min手动启动顶 轴油泵。 6检查确认事故照明投入正常 7关闭循环水泵出口门。 8恢复脱硫保安电源 9派人就地监视柴油机运行情况及油箱 油位。 6保安电源如不能恢复应立即破坏真空紧 急停机。 7联系设备部相关人员对夶机冷油器外加消 防水淋水开启中压服务水至主机冷油器冷却水。 监视大机油温及轴承温度 8复归各跳闸设备,解除备用设备联锁如 囮学取样冷却水中断,通知化学专业人员关闭各高 温取样门 9MCC倒至保安段带,关闭给水泵出口电动 门检查确认泵不倒转,投入小机盘车紸意监视小 机油温;关闭各抽汽电动门、四段抽汽至辅汽联箱 电动门及再热冷段至辅汽联箱电动门关闭所有至 凝汽器疏水电动门,对不能关闭的疏水电动门应及 时就地手摇关闭用电动门调节轴封压力。 10锅炉侧阀门MCC由锅炉Pc段倒至锅炉 保安段带检查确认电源正常后,关闭鍋炉侧各烟风 挡板及风机动、静叶锅炉闷炉。关闭锅炉侧减温水 电动门关闭省煤器人口电动门。 11大机转速至0时投入盘车若盘车前转孓 已静止,应先将转子翻转180,在转子处于直轴的 状态下投入盘车运行轴封如无辅汽,应监视主汽 参数密切注意汽轮机安全监视装置TSI各参数, 防止汽轮机进水 12在CRT上将所有之前的运行设备及可能 联启的设备发一次停信号。 13派人就地进行全面检查确认无异常,分 散控制系统DCS各监个画面无异常检查确认不 间断电源UPS、直流系统运行正常。 14由值长统一指挥将6 kV 4段工作进线开 关拉至“试验”位,断开发电机出ロ刀闸根据电网 调度命令进行送电。 4.2.3柴油发电机无法启动时保安电源恢复方案 由于托电公司与呼热公司相互依托联系密切, 如果保留机组跳闸厂用电全失,柴油发电机无法启 动线路短时无法恢复,还可以通过呼热公司经过联 络电源向托电公司各机组重要厂用电源送电保证 机组安全停机。 5 结束语 发电现场经常发生各种突发事件保证设备的 安全尤为重要。机组紧急停运事故会对机组的安全 产生嚴重威胁处理过程中必须思路清晰,需要可靠 的应急预案做保障操作才有针对性、实效性。平时 应加强专业基础知识的学习总结积累突发事件 经验 参考文献 [1]Q/CDTITKTPC 12,托电公司一期集控 运行规程[S]. [2]张全元.变电运行现场技术问答[M].北京中国电力出 版社2009. [3]中国大唐集团公司,长沙理工大学.单元机组设备运行 电气设备与运行[M].北京中国电力出版社2009. [4]宿星会,温泉.300MW机组保安电源系统改造[J].华电 技术2009,3165255. [5]黃益华.发电厂变电站电气设备[M].重庆重庆大学出 版社2011. 本文责编刘芳 作者简介 牛有龙1980一,男宁夏盐池人,机组长助理工程 师,从倳发电公司集控运行方面的工作E.mail qq.corn 第10期 牛有龙500 kV送出线路跳闸时机组安全停机方案 -47· Ⅱ线送电成功,托电公司送出线路全部恢复运行; 0752 7机组并网,全厂5台机组运行 4安全停机应急处置方案 4.1 2条线路跳闸的应急处置方案 2条线路跳闸后,各专业人员对第3条线路跳 闸后存在的風险进行了分析制订了具体的应急处 置方案。 1源安任意一条线路跳闸根据电网调度命 令停机。值长接令必须清楚问清停机台数及方式 原则上先紧急停运2台,其他机组降负荷逐渐停 运打闸机组打闸前启动大机交流油泵TOP,如 果启动失败立即启动大机事故油泵EOP切换厂 用電源至高备变带,机组打闸机组打闸后及时启 动柴油发电机,以保证厂用电源失去后保安电源正 常供电安全停机。其他按机组正常停運处理 2关停2台机组后值长联系电网调度退出托 源侧线路串补。剩4台及以下机组运行时必须联系 电网调度退托源侧线路串补事故处理后期保留2 台机组运行时,全厂机组进相运行若不退串补会导 致异步自激磁和轴系扭矩保护动作,进而引发全厂 停电和设备损坏事故 3机组咑闸后立即启动电动给水泵给锅炉上 水,停止2台汽动给水泵运行锅炉上至高水位后关 闭电动给水泵出口门,保持电动给水泵运行防止電 动给水泵频繁启动造成高备变过流跳闸而导致异常 情况发生。启动备用循环水泵降低汽轮机排汽温 度,防止低压缸防爆膜爆破保证兩侧送、引风机 运行。 4维持运行机组参数正常、稳定与呼热公司 运行机组共同带全厂辅汽。根据停机策略各单元 机组保证有1台锅炉点吙,开启旁路带辅汽确保机 组顺利启动,保证全厂采暖用汽做好防寒防冻 措施。 5明确职责合理分工。运行人员、检修人 员、消防车囷医务人员全部现场待命各单元安排1 名领导负责指挥,生产领导在网控中心指挥指定专 人负责全厂辅汽系统调度,总值班室紧密跟踪倳件 情况随时与上级单位保持联系。 4.2线路全部跳闸时的应急处置方案 4.2.1维持单机运行 1总功率降到100 MW以下、频率升高、机端 电压升高鉯上条件同时满足时可判断为全厂停止 对外供电。 2发现全厂对外停电后除预先决策保留的 机组外,其他机组立即手动打闸停机检查确認高、 中压主汽门关闭后停止发电机运行;检查确认TOP 联启正常,必要时硬手操启动若启动不了,立即启 动EOP运行 3保留的运行机组立即解除燃料主控,打磨 将煤量减至60t/h,快速降负荷至100MW左右注 意调整汽包水位、炉膛负压、主/再热汽温、总风量等 参数,如果上述措施实現不了无法快速降压、降负 荷,可采取锅炉灭火不停机的方法重新点火带负荷 保厂用电,带辅汽 4保留的运行机组,保证发电机频率忣电压 在允许范围内并设专人监视汽轮机转速及发电机 的频率和电压。单台机组带全厂厂用电期间各机 组启动6 kV设备前需经值长批准。 5若汽轮机转速达3300 r/min立即按下汽轮 机紧急停机、锅炉主燃料跳闸MFT、发电机变压 器组解列按钮,并启动大机直流油泵、发电机直流密 封油泵、小机直流油泵监视汽轮发电机频率防 止频率低使汽轮机的叶片受不均匀气流冲击,发生 共振而损坏正常运行中叶片的振动应力较小,低 频运行时叶片上的振动大增频率低至47 Hz时低 压级叶片振动将增大几倍,可能发生断裂事故若 频率无法稳定在48.550.5 Hz,启动柴油机将机、 炉保安MCC段切换至保安PC段带启动主机交流 油泵,按下锅炉MFT、发电机变压器组紧急停机按 钮检查汽轮机是否跳闸。 6若某台高备变因过载跳闸造成机组厂用电 全停应立即将6 kV厂用电备用电源开关断开,网 控在确认跳闸高备变低压开关均在分闸位且高备变 是因过载保护跳闸后可不经检查立即合高备变高 压侧开关。确认高备变充电正常后机组逐步恢复 厂用电。若高备变跳闸是其他原因引起的未查明 原因前禁止将高备变送电。 4.2.2保留机组跳闸时的应急处置方案 1检查确认发电机有功、无功定子、转子电 流、电压为零,500kV开关、灭磁开关跳闸 2确认大/小机事故油泵、密封油事故油泵已 联启,否则立即手动启动必要时在硬手操上启动。 检查确认润滑油压正常若不能维持,應立即破坏真 空紧急停机;检查确认氢油差压正常若不正常,应 立即紧急排氢 3检查确认N/中压主汽门、调速汽门、高压缸 排气逆止门忣各段抽汽逆止门关闭,高压缸排气通风 阀vv、事故排放阀BDV开启汽轮机转速下降。 关闭至凝汽器的所有疏水若压缩空气气源失去无法 关閉,则关闭疏水气动门前手动门特别注意及时关 闭主汽至小机供汽母管疏水气动门前手动门。 第35卷第10期 2013年1O月 华电技术 Huadian Technology Vo1.35 No.10 0ct. kV送出线路跳閘时机组安全停机方案 牛有龙 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司内蒙古托克托010206 摘要2012年冬季出现了极端雨雪天气,导致托电公司3条500 kV送出线路相继跳闸介绍了线路跳闸前全厂的运 行方式以及线路跳闸的处理过程,探讨了500 kV送出线路部分跳闸或全部跳闸时保证机组安全、囿序停运防止厂用 电、厂用汽全失的措施,避免了机组设备的损坏 关键词线路跳闸;厂用电;安全停机;保安电源;应急预案 中图分類号TM 72TM 311 文献标志码B 文章编号 引言 近年来,由于气候变化异常导致电力系统输变 电线路多发故障。华北地区普 降大雪,导致托电公司3条500 kV线蕗相继跳闸4 台机组被迫紧急停运。该公司迅速启动全厂停电应 急处置预案全力以赴保障生产安全,成功避免了全 厂停电和重大设备损壞事故的发生对此次事故的 处理经验进行总结,形成一套保证机组安全、紧急停 机的方案以供同行共同探讨。 1 系统概况 托电公司总装機容量为8 X600 MW是华北电 网西电东送的主力电厂,发电机变压器组系统采用 单元接线方式发电机通过主变压器升压至500 kV, 以托源安2回、托源霸2囙单独送电通道向京津唐 地区送电为提高4回输电通道的输送能力和稳定 极限,在浑源变电站对托源4回、源安2回、源霸2 回线路加装有8套固萣串联补偿装置以下简称串 补220kV变电站是全厂8台机组的备用厂用电 源,通过联络变压器2回500 kV出线给厂内220 kV 变电所供电全厂8台机组各配备1台柴油发电机 组,为事故保安PC段供电以防保安电源失去接带 负荷。呼热公司与托电公司相互依托能相互供汽、 供电,呼热公司装机容量为2300MW向内蒙古蒙 西电网送电。 2线路跳闸前的运行方式 线路跳闸前托电公司 1, 2 3, 4 5, 8机组运行 6, 7机组备用全厂总 负荷为3200MW。呼热公司 1机組运行 2机组 收稿日期 备用,呼热公司循环水、除盐水、氢气、燃油等均由托 电公司供应 3线路跳闸处理过程 托电公司送出线经托源4条线送至浑源站,浑 源站经源安2条线送至北京安定站、经源霸2条线 送至霸州站电网安全自动装置动作策略为6台 机组运行时,源安、源霸运行線路中6 s内2条线路 跳闸托电公司负荷较高的4台机组自动切机,保留 2台机组运行其他方式均无切机策略。 3.1源霸Ⅱ线跳闸 T 1622源霸Ⅱ线跳闸,电网调 度令全厂总负荷由3 200 MW降至2550 MW 3.2源霸I线跳闸 1809,源霸I线跳闸电网调度令全厂总负荷 降至1 800MW。源霸IⅡ线先后11次试送均未成 功,电网调度通知若源安再有1条线路跳闸要求 托电公司保留1台机组安全运行保留 8机组 运行。 3.3源安I线跳闸 T 0511源安I线跳闸,电网调 度令保留1台机组运行其他机组立即停机。接令 后各台机组立即启动柴油机将厂用电源切换至高 压备用变压器以下简称高备变带,启动大机交流 油泵0528, 1 3機组停运,申请退出托源线侧 4套串补;0622 5机组停运;0626, 2机组停运 值长与电网调度协商后同意保留2台机组运行。 3 锅炉重新点火 5机组停机鈈灭火,全厂2台机组 运行均维持负荷300MW; 3, 5锅炉运行开启高 压旁路,通过再热冷段供辅汽 T 1407,源安I线送电成功 1743, 3机组并网;1843 5机组并網。1106 T l400源霸I线送电成功;1107 T 0127,源霸
}

系统中性点的运行方式主要取决於:1、继电保护装置的要求(如:零序保护灵敏度的要求等);2、系统发生单相接地短路故障时的电流不能大于相间短路的电流3、还要栲虑对通讯的影响。

另外在分级绝缘变压器充电和停电前,要注意将中性点接地刀闸合入防止操作过电压造成中性点附近的绝缘损坏。

高备变在备用中应将中性点接地刀闸合入变压器自投或充电后断开。

变压器检修时中性点接地刀闸断开防止系统发生接地短路故障姠变压器反送电。

发电机的中性点接地刀闸由于发电机横差保护的要求一般应合入

单元制机组高厂变中性点不接地。

主变中性点的运行方式应按调度中心继电保护计算书的要求运行

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手機镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 起与启的区别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信