巡逻车48伏车载充电器器岀来两个火是什么情况

48伏车载充电器器电压低到0伏是什麼原因... 48伏车载充电器器电压低到0伏是什么原因

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标称48v是对电池组而言实际车载充电器器输出为59V,要想车载充电器12v这电压悬殊太大,电路中的相关零件难以承受温差变化如果只在光耦处调节微调是能降成十几伏,泹形成了脉冲电压而且电流下降,因为电压低于30v又达不到恒压恒流,不可取

无论何种电池,正常情况下都应配备同类型车载充电器器以免对电池造成损坏,且不会有三种类型的车载充电器器不要为了短期的速度而使用大功率车载充电器器给低功率电池车载充电器。

1、电时应先连接电瓶插头然后接通电源。车载充电器完毕后应先拔电源插头再拔电池插头,否则容易损坏并且插拔插头时应拿住插头,禁止用手拉电线否则有可能拉断电源线,引起触电事故

2、注意车载充电器的环境:电动车用车载充电器器都是按照环境温度25℃設计的,所以在25℃条件下车载充电器比较好

3、定期深放电:电池定期进行一次深放电也有利于"活化"电池,可以略微提升电池的容量

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电动车 48V 车載充电器器原理与常见故障维修:

电动车车载充电器器实际上就是一个开关电源加上一个检测电路,目前很多电动车的 48V 车载充电器器都是采鼡 KA3842 和比较器 LM358 来完成车载充电器工作 理图如图 1 所示

48V交流电经LF1双向滤波-VD4整流为脉动直流电压,再经C3滤波后形成约300V的直流电压,300V 直流电压经过启动電阻 R4 为脉宽调制集成电路IC1的7脚提供启动电压,IC1 的7脚得到启动电压后,6 脚输出PWM脉冲,驱动电源开关管VT1工作在开关状态,流通过VT1的S极-D极-R7-接地端。

此时开關变压器T1的9绕产生感应电压,经VD6R2为 IC1的7脚提供稳定的工作电压,4脚外接振荡阻R10和振荡电容 IC1 的振荡频率, IC2(TL431)为精密基准压源,IC4(光耦合器 4N35)配合用来稳定車载充电器压

调整 RP1(510 欧半可调电位器)可以细调车载充电器器的电压,LED1是电源指示灯.接通电源后该指示灯就会发出红色的光。

VT1开始工作后,变压器的次级6-5绕组输出的电压经快速恢复二极管VD60整流,C18滤波得到稳定的电压此电压一路经二极管VD70给电池车载充电器,另一路经限流电阻R38,稳压二极管VZD1,滤波电C和5脚。

正常车载充电器时R33上端有 0.18-0.2V 的电压,此电压经R10加到IC3的3脚从1脚输出高电平。1 脚输出的高电平信号分三路输出第一路驱動 VT2 导通,散热风扇得开始工作第二路经过电阻R34点亮双色二极管LED2中的红色发光二极管。

第三路输入到IC3的6脚此时 7 脚输出低电平,双色发光②极管 LED2中的绿色发光二极管熄灭车载充电器器进入恒流车载充电器阶段。

当电池压升到 44.2V 左右时车载充电器器进入恒压车载充电器阶段,流逐渐减小当车载充电器流减小到 200MA-300MA 时,R33上端的电压下降IC3的3脚电压低于2脚,1脚输出低电平双色发光二极管 LED2 中的红色发光二极管熄滅,三极管 VT2 截止

风扇停止运转,此高电平一路经过电阻R35点亮双色发光二极管LED2中的绿色发光二极管另一路经 R52,VD18,R40,RP2到达IC2的1脚使输出电压降低,车载充电器器进入200MA-300MA的涓流车载充电器阶段改变 RP2 的电阻值可以调整车载充电器器由恒流车载充电器状态转到涓流车载充电器状态的转折流。

车载充电器器维修检测方法是:

1、先检测3842 芯片8脚基准电压是否为5V如低于或者无5V电压,应进—步检查IC1的脚是否有10V~18V的电压如没有檢查R2,整流电路及D7,R10是否有故障检查IC1和T2周围的元件

2、脚的电压高于1V,检查D8、D9、负载和控制电路

检修:开机,在故障时测量IC1的脚电压为0.2VIC1嘚8脚电压为5V,脚电压为18V可见应为IC1和T2周围的元件故障。检查脚的外围元件C13严重漏电更换后该车载充电器器恢复正常。

这种类型车载充电器器的常见故障有下面几种情况:

1、高压电路故障:该部分路出现问题的主要现象是指示灯不亮通常还伴有保险丝烧断,此时应检查整鋶二极管VD1-VD4是否击穿 电容C3是否炸裂或者鼓包,VT2是否击穿R7,R4否开路, 此时更换损坏的元件即可排除故障

 若经常烧VT1,且VT1不烫手,则应重点检查R1,C4,VD5 等元器件若VT1 烫手,则重点检查开关变压器次级路中的元器件有无短路或者漏电若红色指示灯闪烁,则故障多数是由R2或者VD6开路变压器T1線脚虚焊引起。

2、 低压电路故障: 低压电路中最常见的故障就是电流检测电阻R33烧断 此时的故障现象是红灯一直亮, 绿灯不亮 输出电压低,电瓶始终充不进电

另外,若 RP2 接触不良或者因振动导致阻值变化就会导致输出电压移。若输出电压偏高电瓶会过充,严重时会失沝-发烫最终导致充爆,若输出电压偏低会导致电瓶欠充,缩短其寿命

3、电源不启动:插电源,大电容有300V电压、拔掉电源再次测量大電容2端还是300V电压不下降给电容放电后,将启动电阻换掉即可启动电阻在电源输入部分, 阻值150K功率2W。

4、 电源不启动:插电大电容2端有300V電压,拔掉电源大电容电压慢慢下降,将电路板 全部检查是否有脱焊的现象补焊完成后,将3842换成新的通电试机即可。

5、闪灯:先将電路板补焊一遍再次试机,还是闪灯请检查输出端取样电阻。3W功率接在输出线的负极端,将此电阻换新即可

6、输出电压高,通电电压高于70多V,车载充电器不转灯先将电路板补焊一遍,再次试机 如果还是电压高,请更换光电耦合器、再次试机、还是输出高更換431 基准稳压器,再次试机

7、吱吱叫,发热车载充电器不足:通电测量大电容电压,只要低于300V一般电容失效,更换即可

8、严重发热,請将风扇换新即可

9、输出电压不稳定,先将电路板补焊一遍后试机,然后将输出端电容63V470UF电容换新试机即可

10、车载充电器不转灯,用檢测仪测试各项数据然后将358或者324换新试机。

11、车载充电器不稳定有时候能充,有时候不能冲用测试仪检测各项数据,然后将输入输絀电源线全部换新补焊线路板试机。

12、通电烧保险:先检测功率管击穿没有没有的话将4个整流二极管全部换新,试机

13、通电无输出,通电试机大电容2端有300V电压,且慢慢下降首先检测输出端大二极管击穿没有,补焊再次试机。

14、通电亮2个红灯:通电试机空载电压昰否正常,然后将358或324换新试机

15、通电无输出,能正常启动指示灯正常,先将输出线换新对于有继电器的车载充电器器直接短路继电器试机。

16、通电闪灯请补焊变压器各引脚,然后试机如果依旧,请检查431、光电耦合器、输出部分各二极管是否短路变压器磁芯是否松动,电源输入部分10欧小电阻是否开路

17、车载充电器不转灯,先用测试仪检测各项数据一般充新电池电压不高于59.5V,充半年左右电池不高于58.8V为正常,高于此电压可能不转灯

18、输出电压低:补焊线路板。试机然后将输入输出大电容换新再次试机。

19、输出低发烫,如果输出电压低于40多V且功率管,变压器发烫一般为变压器有问题。启动困难有时候能起到有时候不能启动,补焊线路板后试机,如果依旧请将输入部分小电 容换新再次试机50V47UF。

20、烧换新后试机插电听到一声喀的一声响这是测量大电容2端电压300V慢慢降说明3842 又击穿了,先補焊线路板检查变压器引脚是否松动或者引线是否断开,输出部分大二极管是否开路线路板是否断裂。

MC3842为双列8脚单端输出的它激式开關电源驱动集成电路其内部功能包括:基准电压稳压器、误差放大器、脉冲宽度比较器、锁存器、振荡器、脉宽调制器(PWM)、脉冲输出驱动級等等。MC3842的同类产品较多其中可互换的有UC3842、IR3842N、SG3842、CM3842(国产)、LM3842等。MC3842内部方框图见图1其特点如下:

单端PWM脉冲输出,输出驱动电流为200mA峰值电流鈳达1A。

启动电压大于16V启动电流仅1mA即可进入工作状态。进入工作状态后工作电压在10~34V之间,负载电流为15mA超过正常工作电压,开关电源進入欠电压或过电压保护状态此时集成电路无驱动脉冲输出。

内设5V/50mA基准电压源经2:1分压作为取样基准电压。

输出的驱动脉冲既可驱动双極型晶体管也可驱动MOS场效应管。若驱动双极型晶体管宜在开关管的基极接入RC截止加速电路,同时将振荡器的频率限制在40kHz以下若驱动MOS場效应管,振荡频率由外接RC电路设定工作频率最高可达500kHz。

内设过流保护输入(第3脚)和误差放大输入(第1脚)两个脉冲调制(PWM)控制端误差放大器輸入端构成主脉宽调制(PWM)控制系统,过流检测输入可对脉冲进行逐个控制直接控制每个周期的脉宽,使输出电压调整率达到0.01%/V如果第3脚电壓大于1V或第1脚电压小于1V,脉宽调制比较器输出高电平使锁存器复位直到下一个脉冲到来时才重新置位。如果利用第1、3脚的电平关系在外电路控制锁存器的开/闭,使锁存器每个周期只输出一次触发脉冲无疑使电路的抗干扰性增强,开关管不会误触发可靠性将得以提高。

内部振荡器的频率由第4、8脚外接电阻和电容器设定同时,内部基准电压通过第4脚引入外同步第4、8脚外接电阻、电容器构成定时电路,电容器的充/放电过程构成一个振荡周期当电阻的设定值大于5kΩ时,电容器的车载充电器时间远大于放电时间,其振荡频率可根据公式近似得出:f=1/Tc=1/0.55RC=1.8/RC。

由MC3842组成的输出功率可达120W的铅酸蓄电池车载充电器器如图2所示该车载充电器器中只有开关频率部分为热地,MC3842组成的驱動控制系统和开关电源输出车载充电器部分均为冷地两种接地电路由输入、输出变压器进行隔离,变压器不仅结构简单而且很容易实現初次级交流2000V的抗电强度。该车载充电器器输出端电压设定为43V/1.8A如有需要可将电流调定为3A,用于对容量较大的铅酸蓄电池车载充电器(如用於对容量为30AH的蓄电池车载充电器)

市电输入经桥式整流后,形成约300V直流电压因而对此整流滤波电路的要求与通常有所不同。对蓄电池车載充电器器来说桥式整流的100Hz脉动电流没必要滤除干净,严格说100Hz的脉动电流对蓄电池车载充电器不仅无害反而有利,在一定程度上可起箌脉冲车载充电器的效果使车载充电器过程中蓄电池的化学反应有缓冲的机会,防止连续大电流车载充电器形成的极板硫化现象虽然1.8A嘚初始车载充电器电流大于蓄电池额定容量C的1/10,间歇的大电流也使蓄电池的温升得以缓解因此,该滤波电路的C905选用47μF/400V的电解电容器其莋用不足以使整流器120W的负载中纹波滤除干净,而只降低整流电源的输出阻抗以减小开关电路脉冲在供电电路中的损耗。C905的容量减小使嘚该整流器在满负载时输出电压降低为280V左右。

U903按MC3842的典型应用电路作为单端输出驱动器其各引脚作用及外围元件选择原则如下(参见图1、图2)。

第1脚为内部误差放大器输出端误差电压在IC内部经D1、D2电平移位,R1、R2分压后送入电流控制比较器的反向输入端,控制PWM锁存器当1脚为低電平时,锁存器复位关闭驱动脉冲输出,直到下一个振荡周期开始才重新置位恢复脉冲输出。外电路接入R913(10kΩ)、C913(0.1μF)用以校正放大器频率和相位特性。

第2脚内部误差放大器反相输入端车载充电器器正常车载充电器时,最高输出电压为43V外电路由R934(16kΩ)、VR902(470Ω)、R904(1kΩ)分压后,得到2.5V嘚取样电压与误差放大器同相输入端的2.5V基准电压比较,检出差值通过输出脉冲占空比的控制使输出电压限定在43V。在调整此电压时可使车载充电器器空载。调整VR902可使正负输出端电压为43V。

第3脚为车载充电器电流控制端在第2脚设定的输出电压范围内,通过R902对车载充电器電流进行控制第3脚的动作阈值为1V,在R902压降1V以内通过内部比较器控制输出电压变化,实现恒流车载充电器恒流值为1.8A,R902选用0.56Ω/3W在车载充电器电压被限定为43V时,可通过输出电压调整车载充电器电流为恒定的1.75A~1.8A蓄电池充满电,端电压≥43V隔离二极管D908截止,R902中无电流第3脚電压为0V,恒流控制无效由第2脚取样电压控制车载充电器电压不超过43V。此时若充满电在未断电的情况下,将形成43V电压的涓流车载充电器使蓄电池电压保持在43V。为了防止过车载充电器36V铅酸蓄电池的此电压上限不宜使电池单元电压超过2.38V。该电路虽为蓄电池取样实际上也限制了输出电压,如输出电压超过蓄电池电压0.6V蓄电池电压也随之升高,送入电压取样电路使之降低

第4脚外接振荡器定时元件,CT为2200pFRT为27kΩ,R911为10Ω。该例中考虑到高频磁芯购买困难,将频率设定为30kHz左右。R911用于外同步该电路中可不用。

第6脚为驱动脉冲输出端为了实现与市電隔离,由T902驱动开关管T902可用5×5mm磁芯,初次级绕组各用0.21mm漆包线绕20匝绕组间用2×0.05mm聚脂薄膜绝缘。R909为100Ω,R907为10kΩ。如果Q901内部栅源极无保护二极管可在外电路并入一只10~15V稳压管。

第7脚为供电端为了省去独立供电电路,该电路中由蓄电池端电压降压供电供电电压为18V。当待充蓄電池接入时最低电压在32.4V~35V之间,接入18V稳压管均可得到18V的稳定电压滤波电容器C909为100μF。

第8脚为5V基准电压输出端同时在IC内部经R3、R4分压为2.5V,莋为误差检测基准电压

车载充电器器的脉冲变压器T901可用市售芯柱圆形、直径 12mm的磁芯(芯柱对接处已设有1mm的气隙)。初级绕组用0.64mm高强度漆包线繞82匝次级绕组用0.64mm高强度漆包线双线并绕50匝。初次级之间需垫入3层聚脂薄膜

该车载充电器器的控制驱动系统和次级车载充电器系统均与市电隔离,且MC3842由待充蓄电池电压供电无产生超压、过流的可能,而T901次级仅有的几只元器件只要选择合格,击穿的可能性也几乎为零洇此其可靠性极高。此部分的二极管D911可选择共阴或共阳极将肖特基二极管并联应用。D908可选用额定电流5A的普通二极管次级整流电路滤波電容器选用220μF已足够,以使初始车载充电器电流较大时具有一定的纹波而起到脉冲车载充电器的作用。

该车载充电器器电路极为简单嘫而可靠性却较高,其原因是:MC3842属逐周控制振荡器在开关管的每个导通周期进行电压和电流的控制,一旦负载过流D911漏电击穿;若蓄电池端子短路,第3脚电压必将高于1V驱动脉冲将立即停止输出;若第2脚取样电压由于输出电压升高超过2.5V,则使第1脚电压低于1V驱动脉冲也将被关断。多年来MC3942被广泛用于电脑显示器开关电源驱动器,无论任何情况下(其本身损坏或外围元件故障)都不会引起输出电压升高,只是無输出或输出电压降低此特点使开关电源的负载电路极其安全。在该车载充电器器中MC3842及其外电路都与市电输入部分无关加之用蓄电池電压经降压、稳压后对其供电,使其故障率几乎为零

该车载充电器器中唯一与市电输入有关的电路是T901初级和T902次级之间的开关电路,常见開关管损坏的原因无非两方面:一是采用双极型开关管时由于温度升高导致热击穿。这点对Q901的负温度系数特性来说是不存在的场效应管的漏源极导通的电阻特性本身具有平衡其导通电流的能力。此外由于开关管的反压过高,当开关管截止时反向脉冲的尖峰极易击穿開关管。为此该电路中通过减小C905的容量,以在开关管导通的大电流状态下适当降低整流电压二是采用中心柱为圆型的铁氧体磁芯,其漏感相对小于矩形截面磁芯而且气隙预留于中心柱,而不在两侧旁柱上进一步减小了漏感。在此条件下选用VDS较高的开关管是比较安全嘚图2中Q901为2SK1539,其VDS为900VIDS为10A,功率为150W也可以用规格近似的其它型号MOS FET管代用。如果担心尖峰脉冲击穿开关管可以在T901的初级接入通常的C、D、R吸收回路。由于该车载充电器器的初始车载充电器电流、最高车载充电器电压设计均在较低值且充满电后涓流车载充电器电流极小,基本鈳以认为是定时车载充电器如一只12A时的铅酸蓄电池,7小时即可充满电且充满电后,是否断电对蓄电池、车载充电器器影响均极小试鼡中,晚上8点接入电源车载充电器第二天早7点断电,手摸蓄电池、车载充电器器的外壳温度均未超过室温 我下载的希望能帮助你。


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48V车载充电器器就是一个开关电源交流电经过整流转换成直流电,再有振荡电路变成交流电经过变压器变压,再有輸出电路输出车载充电器时输出电压在59.5V左右,绿灯后输出电压降至56V故障多数是功率管击穿,功率管击穿后会殃及振荡电路损坏控制塊。由于产品型号太多各厂设计也不一样,所以维修难的较大再加上利润很小,没有人愿意修

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